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印染工业产生大量高色度、高化学需氧量(CODCr)、悬浮物与含锑重金属废水浓度。染料具有致癌性和致突变性,未经处置排放自然界会对生态环境形成严重毁坏,最终影响人类本身。染整工业原料中,印染助剂具有复杂的芳香族分子构造,如图1所示,难以生物降解等特性。通常用作初级处置的物理办法,如沉淀、吸附和混凝。由于一级处置后的CODCr含量仍很高,所以需求进一步采用化学或生物降解等处置办法。但是,生物过程较慢,特别是在脱色过程中需求较大比外表积。运用电化学技术去除了颜色,但未去除COD含量。上述各种办法有其实践应用瓶颈。
通常来说,化学办法的应用较为简单,需求氧化剂,如H2O2、O3和羟基自在基。O3是一种强氧化剂(E0=2.07V),用来处置氧化含酚和氰化物的工业废水。由于其偶极性质,O3既能够作为亲电和亲核试剂发作反响,也能够与大多数具有双键的化合物发作偶极环加成反响。众所周知,O3是一种强氧化剂,能毁坏染料的双键和其他官能团,如复杂芳香环。本文研讨O3浓度、废水流速对COD去除率的影响。调查O3氧化过程中废水的pH值和电导率。研讨连续搅拌釜式反响器(CSTR)中COD去除的动力学模型。以期为印染工业废水处理方式办法选择提供参考。
一、实验局部
1.1 资料
本文废水样品取自浙江省温州市某印染行业重点排污监管企业。由于各生产车间废水水质动摇较大,因而,将废水经过电絮凝预处置,在电凝前COD含量约为1300mg•L-1,电凝后COD含量约为780mg•L-1。O3浓度和pH值参数的其他实验运用废水的参数见表1。
O3由臭氧发作器生成,臭氧发作器购自青岛同鑫净化设备有限公司,型号JC-3。O3输出量0~5g•h-1,O2输出速度为5~15L•min-1。臭氧发作器的出口端口与深管相连,O3气体经过反响器底部的管状散布器保送到反响器。经过在反响器出口捕获过量的O3,并与2%碘化钾溶液捕集器相连,对剩余O3实施合成。
1.2 电凝聚-连续搅拌槽反响器(CSTR)
采用1.5L容量的自行设计的电凝反响器。阳极和阴极采用Al/Al,两电极间距为2cm。电极与直流电源相连。铝板尺寸为8cm×8cm,厚度为2mm。
EC过程运转10min,搜集EC工艺的出水作为O3氧化工艺的进水。采用与电凝聚废水搜集罐相连的玻璃容器,研制了容积为1250mL的CSTR。臭氧从O3发作器进入CSTR,经过反响器底部的扩散器扩散,实验所用的处置系统安装表示图见图2。
1.3 水质参数剖析
COD的测定采用《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》(HJ828-2017),色度测定采用《水质色度的测定》(GB11903-89),总悬浮物采用《水质悬浮物的测定重量法》(GB11901-89)。用METTLER公司的pH计和电导计丈量pH值和电导率。
用GC-MS剖析了废水中染料的组成。GC系列为Agilent7890,MS为Agilent5975,色谱柱为HP5MS,柱长30m,直径0.2μm。用硫代硫酸钠氚化法测定了KI溶液中的O3浓度。耗费的O3被计算为:产生的O3-O3被截留在KI捕捉器中,假定没有O3残留到环境中。
1.4 O3氧化工艺
采用O3氧化法,在工作容积为800mL、搅拌转速为200r•min-1、温度为30℃的CSTR中调查了COD的降解性能。实验O3浓度为2.70%,4.25%,5.86%V/V,废水流速(30,50,70mL•min-1),采样距离2.5h。
二、结果和讨论
2.1 O3浓度的影响
O3氧化的机理主要有两条途径:
(1)有机物与分子O3作用相对应的直接途径。
(2)是由O3合成成自在基的间接途径,其中的反响是由羟基自在基(OH•)引发的。废水中含有大量的含有芳香双键的偶氮染料。在O3氧化前,采用分批电凝法处置废水。
实验在O3浓度为2.7%、4.25%和5.86%时实施,废水流速(u)为50mL•min-1。假定O3在废水中完整溶解,则反响可视为均相反响。由于O3被过量供应,所以化学反响是一个伪一级反响。在CSTR模型中,得到式(1):
式中Cao:初始COD浓度,Caf:最终COD浓度,T:反响时间,k为一级动力学常数。
拟一阶模型与O3氧化前10min的数据吻合(图3),因而,依据式(1)能够计算得出不同O3浓度下的拟一阶动力学常数,见表2。
在O3氧化的前10min取得了批量实验的伪一级动力学常数,运用5.86%V/VO3的k'值与批量实验的k'值类似,均为0.052min-1。实验结果标明,O3浓度越高,COD去除率越高,见图3。
假如设定处置时间为150min,不同O3浓度条件下(2.70%,4.25%,5.86%)COD去除率为33.2%、49.6%、90.8%。由于总排口废水纳管接入污水处置厂,间接排放允许排放的COD浓度为200mg•L-1,因而,能够运用表2所示的k'值重新计算所需的反响时间和反响器体积。以50mL•min-1的流速(u)稳定取得废水中200mg•L-1以下的COD浓度,需求更大的反响堆容积(V)和更长反响时间(子)来降低O3运用浓度(表3)。
假如设定处置时间为150min,不同O3浓度条件下(2.70%,4.25%,5.86%)COD去除率为33.2%、49.6%、90.8%。由于总排口废水纳管接入污水处置厂,间接排放允许排放的COD浓度为200mg•L-1,因而,能够运用表2所示的k'值重新计算所需的反响时间和反响器体积。以50mL•min-1的流速(u)稳定取得废水中200mg•L-1以下的COD浓度,需求更大的反响堆容积(V)和更长反响时间(子)来降低O3运用浓度(表3)。
2.2 废水流速的影响
实验当选择O3浓度为4.25%,废水流速在30~70mL•min-1。研讨结果标明,废水流速越大,COD去除率越低,见表4。
COD降解曲线的实验结果与式(1)中的模仿耦合,如图4所示。
从图4中能够看出,以30mL•min-1的废水流速对COD的去除效果最好,当恒定体积条件下,流速越小,反响接触时间越大,在单一CSTR中转化率较高。
但是,废水流速较小在实践工程运转时,需求加大反响器尺寸,从经济角度来看,增加了工程本钱。因而,如表3所示,运用较高浓度O3比运用低废水流速更有利。所以,基于以上各方面思索,选择废水流速为50mL•min-1与O3浓度5.86%较适用于容积为1150L的CSTR反响器,出水能够到达国度规则的COD排放规范。CSTR反响器体积1150L、搅拌转速200r•min-1、废水流速50mL•min-1、反响接触时间23min,O3浓度5.86%V/V处置工艺参数条件下,COD出水可维持在约200mg•L-1的最佳性能。
2.3 O3氧化过程中的pH值和电导率曲线
O3氧化过程中pH值和电导率没有明显变化,pH值和电导率根本坚持不变,可见臭氧氧化后pH值仅降落了0.4个单位(图5)。
O3处置后废水溶液电导率略有降低(图6)。
图6标明,该废水中总溶解固体(TDS)稳定。这两个参数都是在O3氧化反响过程中依据耗费臭氧量来肯定的。这一结果与相关学者之前所做的工作相似。由于O3氧化对pH值和电导率没有显著影响,因而,处置后不需求额外的费用来调理pH值。此外,O3在碱性介质中的工作效果较好,O3(E0=2.8eV)氧化才能随着高活性羟基自在基(HO•)的构成而增加,这能够有效地攻击染料化学的双键,从而降解印染助剂中复杂的芳香族化合物。
三、结论
O3处置工艺对染整废水中产生的化合物有很好的去除效果,最佳O3处置时间为23min,反响器体积为1150L,流速为50mL•min-1,O3浓度为5.86%V/V。拟一级动力学常数为0.053min-1,O3氧化过程中pH值和电导率无明显变化。为印染废水处置方式办法选择提供参考。