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    混凝沉淀/CASS/砂滤工艺处理某漂染厂漂染废水工

    更新日期:2021-11-19 15:29


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    随着革新的不时展开,城市树立范围的不时扩展,工业及生活污水产生随之加大,特别是漂染行业废水是一大污染源,对河涌的污染极为严重,构成河涌发黑发臭,影响左近的居民生活,另一方面居民生活质量的提升,对生活环境质量恳求也提升,因此污水整治刻不容缓,漂染废水具有有机物含量高、色度较大的特性。铭盛环境对海盐某漂染厂的漂染废水采用混凝沉淀/CASS/砂滤工艺处置漂染废水,系统运转稳定、效率高、本钱低。工程运转结果标明,处置后出水水质优于《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-1992)一级标准,85%的处置出水可回用于生产中的漂洗工序。

     

     

     

     

    1.工艺流程

     

    漂染废水成分复杂,含有大量剩余的染料和助剂,有机物含量高,水量动摇较大。为保证回用水水质稳定,采用先物化处置后生化处置的工艺设计。从投资、占地及运转费用等方面思索,选用CASS工艺中止生化处置。设计选用CASS工艺的主要缘由是:树立费用低,省去了二次沉淀池及污泥回流设备,树立费用可俭省20%30%;工艺流程简单,运转费用低,由于曝气是周期性的,池内溶解氧是变化的,沉淀和排水阶段溶解氧降低,重新开端曝气时氧浓度梯度大,传送效率高,节能效果显著对有机物的去除率高,出水水质好管理简单,运转可靠,不易发作污泥收缩;污泥产量低,性质稳定。CASS工艺的最大特性是在SBR池内增加了一个生物选择器,完成了连续进水、间歇排水。设置生物选择器的主要目的是使系统选择出絮凝性细菌。生物选择器的工艺过程遵照活性污泥的基质积聚一再生理论,使活性污泥在选择器中阅历一个高负荷的吸附过程(基质的累积),随后在主反响区阅历一个较低负荷的基质降解阶段,从而完成整个基质降解的全过程和污泥再生。由于水质和水量都有较大的动摇,因此在混凝沉淀池前设置调理池以均匀水质、水量。废水在混凝沉淀池加药混凝沉淀后上清液进人CASS池中止生化处置。CASS池出水再经廓清池、砂滤池处置后回用。混凝沉淀池、廓清池的化学污泥及CASS池的剩余活性污泥进入污泥浓缩池,浓缩后污泥用带式压滤机脱水,干污泥外运。压滤机的压滤水、冲洗水回污泥浓缩池,浓缩池上清液、砂滤池反冲洗水回调理池进一步处置。

     

    2.主要构筑物和设备

     

    2.1调理池。为了顺应漂染废水水质、水量的变化,保证生化处置设备的正常运转,设置了调理池,其水力停留时间为5h,尺寸为25.0m×15.0m×4.0m。为了防止调理池内沉淀物积聚及因缺氧产生异味,配1台风机中止曝气。

     

    2.2 混凝沉淀池。由于原水的色度及悬浮物变化较大,含量较高,为减轻后续生化处置的负荷,先中止投药混凝沉淀,混凝剂为聚合氯化铝(PAC)。混凝沉淀池2座,每座容积为750耐,配套加药装置2套,进水泵2台,Q=190m3/h。设计采用悬浮廓清池,使搅拌、絮凝和沉淀在一个池中中止。该廓清池能将已生成的絮体回流,可减少混凝剂的投量,缩短构成絮体的时间。

     

    2.3 CASS池。CASS池是处置系统的中心构筑物,分为2座,每座有效容积为1257m3,尺寸为25.4m×9.0m×5.5m,每池分为3部分:生物选择区,占反响器容积的5%;预反响区,占反响器容积的10%;主反响区,占反响器容积的85%CASS池运转周期为6h,曝气3.5h、沉淀1.5h、排水1h。排水采用自动灌水器,每个CASS池配套1台洋水器,排水量为800m3/h。采用曝气鼓风机,微孔曝气器共850(效率为20%)CASS池共同的运转方式经过可编程控制器控制,当进水水质变化时可恰当调整运转程序,从而在满足回用标准的前提降落低能耗。

     

    2.4集水池1LASS池出水进入集水池1,容积为900m3,水力停留时间为2.5h

     

    2.5廓清池。廓清池2座,每座容积为750m3,进水采用清水泵,配套加药装置2套,选用高分子混凝剂PAM提升固液分别效果。

     

    2.6砂滤池。砂滤池1座,对出水中止深度处置后回用。砂滤池尺寸为8.5m×4.1m×4.8m,采用双层滤料,上层为无烟煤,厚度为300mm,下层为石英砂,厚度为400mm,滤速为10m/h,平均冲洗强度为15I/8·m2m,冲洗历时5min

     

    2.7集水池2。储存出水以备回用,有效容积为800m3

     

    2.8污泥处置。污泥进人污泥浓缩池,浓缩后泵人带式压滤机中止脱水干化。压滤水、冲洗水回污泥浓缩池,浓缩池上清液、砂滤池反冲洗水回调理池,干泥外运处置。

     

    3.经济效益分析

     

    (1)土树立施的改造和新建投资约为140万元,设备材料、安装调试及其他投资为150万元,总投资约为290万元。(2)运转本钱主要包括药剂费、电费及人工费:药剂费主要是絮凝剂,费用为0.05/m3;耗电量为1797KW·h/d,电价为0.78/KW·h),电费为0.28/m3;人工费为0.021/m3。计算可得废水处置本钱为0.30/m3(3)工艺改进后85%的处置出水可以回用于漂洗工序,处置本钱与自来水价钱(2.20/m3)相比较低,每年约回收经济效益:(2.20-0.30×6000×300×85%=290.7万元。

     

    4.总结

     

    漂染废水具有有机物含量高、色度较大的特性,因此在生化处置工艺前采用混凝沉淀处置,既可减轻生化处置的负荷,色度也大大降低。主体设计采用CASS工艺,具有处置效率高、投资本钱低等特性。理论运转结果标明,采用混凝沉淀/CASS/砂滤工艺进行漂染工业废水处效果良好,对CODBOD5的去除率分别为94%93.5%,处置出水能够满足回用恳求。