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    【实用技术】焦化酚氰工业废水生化处理技术解

    更新日期:2021-11-18 15:40

     

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    焦化厂废水处置通常会采用物理技术、生物技术、物理化学技术,其中物理技术又包含中立别离法、膜别离法两种工艺,生物技术包含生化法与生物脱氮法,物理化学技术包含萃取法、吸附法与催化湿式氧化法等工艺。针对焦化厂生产制造构成的酚氰废水实行生化处置,为了防止对生态环境、工作人员身体安康带来影响,需求明白酚氰废水来源渠道与产生量,选择针对性的处置计划,这是目前焦化厂废水处置的重要工作。

     

      1、焦化酚氰废水来源渠道

     

      焦化酚氰废水通常是经过物料带入水与化合生成水、蒸氨过程带入水产生,详细剖析如下:第一,物料带入水与化合生成水。炼焦煤主要采用洗精煤,在炼焦环节控制装炉煤水分,通常以10%为最佳。炼焦时煤在热作用下会呈现裂解,随后化合水析出含量在0.02~0.04t(H2O)/t焦区间,水蒸气在荒煤气的作用下被引出,经过初凝器实行冷却处置能够取得冷凝水(剩余氨水)。冷凝水在煤气终冷器中冷却处置,仍然会有煤气冷凝液生成,基本缘由在于废水中包含酚、氰、氨、硫化物、石油类等物质,由此便取得酚氰废水。酚氰废水在焦化工业生产制造范畴,产量通常为0.2m3/t;第二,蒸氨过程带入水。焦化厂选择蒸氨工艺主要会直接实行蒸汽加热,通常1t蒸汽会蒸出约4t左右的剩余氨水。蒸氨环节遭到蒸汽冷凝,蒸氨废水产生量也会随之增加。

     

      2、焦化酚氰废水处置工艺

     

      酚氰工业废水处首先会进入到重油处置系统,后续环节为气浮别离池,技术人员需求对气浮别离池实行优化与改造,在其中掺加脱氰剂、助凝剂,完整沉淀别离之后便能够流入至调理池。这一处置流程中能够采用清洁生产制造技术,作用是减少废水中泡沫、油污的非别离量。调理池中贮存的废水应用生物提升泵转移到生物处置系统内,这里采用的生物处置系统需求用到高效厌氧生物流化床、内循环好氧生物三相流化床,将这两者耦合之后组成高负荷工艺,在脱氮根底上采用水解/好氧流化床组合技术,经过多种技术的交融取得A/O1/O2工艺。

     

      A/O1/O2工艺在实践应用中划分为三个环节实行,即厌氧流化床、一级好氧生物流化床、二级好氧生物流化床。厌氧段的酚氰废水会和回流污泥相混合,遭到专性厌氧菌、兼氧菌两种物质的共同作用,快速降解一些构造比拟复杂的有机物,使其可以产生水解与酸化反响;一级好氧段采用曝气处置的方式降解有机物,酚氰废水在一级好氧生物流化床的处置,且完整降解的有机污染物可生化性控制在0.1;随后进入到二级好氧生物流化床中被完整降解。除此之外,A/O1/O2工艺也能够转化成2A/O工艺,用于氨氮消弭有十分显著的效果,特别是H/O2的两倍回流处置,有利于增强生物脱氮,经过反硝化生成的碱源,能够降低硝化片碱耗费量,一方面取得理想的氨氮去除效果,另一方面也可以有效俭省运转环节费用支出。随后好氧段的混合液会流入到沉淀池中施行固液别离,经过固液别离的生物污泥会再次回流到厌氧段,当然也会有少量剩余污泥被排到污泥别离池中,别离处置的污泥在污泥泵作用下,转移到浓缩池中实行浓缩与脱水处置,再运回备煤车间,掺加炼焦煤之后实行燃烧。

     

      剖析酚氰废水的水量与水质,需求分离焦化厂实践生产制造状况实行剖析。以某焦化厂为例,该厂6m焦炉产焦量为150t/h,每吨焦废水的产生量在0.3t~0.4t之间,正常流量范围是42m3/h~56m3/h。由于该焦化厂在生产制造中主要采用煤气横管初冷技术与干熄焦工艺,生成的剩余氨水进入到蒸氨与粗苯蒸馏工段,分别运用别离器与油槽别离水输入到机械化氨水的廓清槽中,期间运用清洁生产制造技术将废水流量控制在30m3/h~40m3/h之间,废水处置系统的进水水质数据见表1

     

     

      控制出水水质需求依据国度出台的炼焦化学工业污染物排放规范实行处置,该焦化厂的废水处置之后满足排放规则,数据指标与控制规范相比拟小,废水处置出水水质详细数据见表2

     

     

      最后,在药剂的选择与投放方面,酚氰废水处置环节掺加药剂,能够起到优化水质的效果,满足生化处置请求。通常比拟常用的药剂包括:七水硫酸亚铁、氢氧化钠、碳酸钠、磷酸二氢钠、石灰粉等,药剂量要依照酚氰废水量、水质状况实行调整。

     

      3、焦化酚氰废水生化处置优化措施

     

      3.1 增设斜孔塔盘

     

      由于蒸氨塔在运转过程中,面临蒸汽耗量大、蒸氨指标不稳定等现象,所以技术人员需求及时对其实行检查,通常招致这一问题的缘由多与塔盘焦油发作梗塞有关。为了将该问题有效处理,需求在蒸氨塔筒体中撤除原有内件,如浮阀塔盘、降液板、增强圈与横梁等,随即设置斜孔塔盘。选择斜孔塔盘时以316L材质为准,在30°斜角位置的塔盘开孔,由于斜孔塔盘的汽液传质操作不存在过多死区,所以开孔率比拟高,能够到达85%以至更高,防止梗塞问题的发作,降液区增加的同时,酚氰废水处置程度也因而提升。经过优化的斜孔蒸氨塔,塔盘短期内不会呈现梗塞的问题,且蒸氨效率与处置程度也会显著提升。

     

      3.2 采用可提升式曝气器

     

      焦化厂中的曝气头通常会设置在好氧池底,一旦要改换必需要先中缀好氧池运转,并且将池底淤积的污泥肃清,不只工作量大,还会由于冲击污泥而影响到焦化厂的废水外排效果。针对这一问题,倡议采用可提升式曝气器,经过焦化厂本来的曝气主管,将新曝气管道设置在水池之上,曝气处置过程中,空气会经过布气管输入到导气管导气槽中,此时会在曝气膜管、支撑体之间构成环形气室,在这一作用下曝气膜管鼓起,经过膜管的可张微孔完成水体曝气这一流程。其中需求用到的管式曝气器,倡议采用三元乙丙橡胶,好氧池中设置曝气器,能够每隔2m2设置1个,依照好氧池内的不同位置,氧气需求量也需求由技术人员实行调整。针对可提升式曝气器的装置与检修,需求开启曝气器的接头,将衔接管、曝气器换下实行维修,维修完毕后再装置即可。经过可提升式曝气器能够将好氧池的溶解氧维持在2~6mg/L之间,保证曝气平均性,依照好氧池关于氧气需求量的请求精确调整,经过优化之后的好氧鼓风机电流、漏气率有效降低,污泥活性也会随之提升,改善曝气不平均这一现象。

     

      4、完毕语

     

      综上所述,焦化厂酚氰废水的生化处置,必需要理解其来源,制定针对性的处置计划,随后再选择处置工艺,总结当前酚氰废水生化处置中存在的问题,对现有设备实行优化,如此一来能够取得更为理想的处置效果,满足国度关于废水水质的规则。