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     金属表面处理行业废水处理技术 哪家强?

    更新日期:2021-10-25 14:36

     

      工业污水,工业废水处理免费方案咨询电话:400-699-1558 ,江苏铭盛环境24H手机热线:158-9646-8025

     

     

    目前,国家倡导中国制造2025”加快制造业的转型升级建设,促使制造业做大做强,其中金属外表处行业应用普遍、生产制造线废水污染影响大。金属表面处置企业车间排放废水,废液量多,处置难度高,环境污染影响大,污染物浓度到达CODcr10000~20000mg/L

     

      1、工程概略

     

      综合废水水量为700m3/d,生活污水水量为500m3/d,废液排放量为50m3/d,采用系数1.2考量,设计处置能力到达1500m3/d,设计废水站每天运转时间为24h连续运转,设计系统小时处置水量为62.5m3/h综合工业废水处后出水执行国《污水综合排放标准(GB8978-1996)一级规范。详细指标如下:

     

     

     

      2、工艺设计

     

      2.1工艺选择及原理

     

      本项目产生的废水主要分为连续排放废水、间歇排放废液,设计工艺选择为:

     

      由于间歇排放废水中含有换槽废液,而换槽废液浓度较高,短时间霎时排放容易对处置系统产生冲击,因而对间歇排放废水采用稀释处置的方法,即单独搜集后,再定量连续参加中和调理池中,与连续排放废水稀释混合后一同处置。

     

      综合废水经一级混凝沉淀+水解酸化+好氧+二级混凝沉淀工艺后达标排放;

     

      废水中的主要污染因子是有机物、SSP物质,详细处置办法如下:

     

      投加NaOH+CaCl2+铁盐+PAM

     

      当pH值在10~10.5时,NaOH+CaCl2与绝大多数磷酸盐均生成羟基磷灰石Ca10(OH)2(PO4)6

     

      铁盐与磷酸盐反响生成磷酸亚铁沉淀:

     

      除此之外,OH-+Ca2+还将与污水中的碱度和硬度发作反响生成碳酸钙,生成的碳酸钙可作为增重剂,有助于沉淀而使污水廓清:

     

     

      投加PAM的目的是增大加强羟基磷灰石的絮状物,便于在沉淀池中实现固液离,提升去除效率。

     

      生化处置系统采用水解酸化+接触氧化工艺。在水解酸化池中,废水在缺氧菌的作用下被消解成小分子,有些则直接被消解成二氧化碳和水。经过水解酸化处置后的废水进入接触氧化池实行好氧生化处置。在接触氧化池中,好氧菌对废水中的小分子有机物产生降解,从而到达去除废水中有机物的作用。

     

      综合上述剖析,采用一级混凝沉淀+水解酸化+好氧+二级混凝沉淀的处置工艺,可使出水水质满足排放请求。

     

      2.2 工艺流程

     

     

     

      2.3 工艺解说

     

      废液单独搜集后,再定量连续参加综合废水调理池中,与综合废水混合稀释后一同处置。

     

      生活污水单独搜集进生活污水调理池,再用水泵提升至水解酸化池实施生化处置。

     

      综合废水经提升后,进入反响池,依次投加碱/CaCl2/亚铁/PAM,调整pH9~9.5,构成氢氧化物沉淀及羟基磷灰石沉淀并使沉淀构成较大的絮体,然后流入初沉池,实施固液别离,初沉池出水进入pH回调池,回调pH后进入生化系统。

     

      在水解酸化池中,废水在厌氧菌的作用下被合成成小分子,某些则直接被消解成二氧化碳和水。在水解酸化池中配置填料,以增加水解酸化池中污泥的浓度,提升酸化效果。经过水解酸化处置后的废水进入接触氧化池实现好氧生化降解。

     

      在接触氧化池中,好氧菌对废水中的小分子有机物实施吸附、消解,从而到达降低废水中有机物的目的。经过接触氧化池处置后的废水进入生化反响池,投加PAC,生成磷酸铝沉淀,进一步去除废水中残留的磷酸盐,生化池内死亡落的微生物一并随废水进入二沉池实现泥水离。

     

      在二沉池中,生物絮体和处置后的废水在重力的作用下被离,生物絮体则被沉淀构成生化污泥,被泵排入污泥池中,废水则进入上部的清水区,达标排放。二沉池中局部污泥回流至水解酸化池和接触氧化池,以提升生化反响效率。

     

      一切沉淀池排出的污泥排入污泥池中,加压至污泥压滤机,脱水后污泥打包外运,滤液回流至综合废水调理池完成处置。

     

      2.4 工艺设计

     

     

     

     

      3、运转状况

     

      项目经过调试后,污染物指标均能达标排放。监测数据如下:

     

     

     

      本项目工艺单元自动化程度高,管理人员操作和维护简单。各处置单元水泵提升和药剂投加均采用仪表自动化控制。废水运转管理装备一个主管,四个操作员,废水处置运转药剂费用0.97/吨水,电费0.54/吨水。

     

      4、结论

     

      本项目自完工以来,废水处置系统的稳定性和牢靠性高得到了各方的认可。处置系统经过管控车间废液的分质分流搜集排放,确保不易遭到原水浓度浮动影响的冲击,废水处置系统不断持稳定运转。本项目废水经处置后出水稳定到达国度《污水综合排放标准(GB8978-1996)一级规范,为新建的污水处置工程设计和环境维护提供了示范。