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    高硬度含盐工业废水预处理技术 达州废水处理公

    更新日期:2022-05-05 13:02
    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案
      目前,大多数化工企业都实施了生产废水资源化综合应用,采用物化法处置工艺,工艺流程主要采用高密度沉淀去除硬度+V型滤池过滤,其工艺的技术中心是采用了石灰软化法,降低了回用水的水质硬度,同时投加酸调理pH值至中性。针对高含盐高硬度废水通常采用石灰软化法实施软化处置,即在高硬度废水中依次参加一定量的消石灰和碳酸钠,使得水中的镁离子和钙离子反响分别生成氢氧化镁和碳酸钙沉淀,可使废水中的硬度降低到65~205mg/L。
     
      本工程采用液碱-纯碱为中心的化学软化法高含盐高硬度
    工业废水处理,浓盐水进入废水调理池实施水质水量调理,调理池出水由泵提升至高密度沉淀池,在高密度沉淀池前端分别参加氢氧化钠、碳酸钠等药剂后,经过高效絮凝沉淀去除水中的固体悬浮物、硬度、局部COD等污染物,高密度沉淀池出水进入V型滤池过滤后出水进入廓清水池,工程上获得了良好的除硬效果,为工业废水零排放的开发应用提供了工程理论根据。
     
      1、工程概略及办法
     
      1.1 工程概略及原水水质
     
      本项目为高含盐废水“零”排放处置工程的预处置段,原水为某工业园区30000m3/d工业废水,其处置工艺采用超滤+反浸透工艺处置系统排放的高含盐高硬度浓水,该处置系统水回收率66.7%,其他将排放的高含盐废水10000m3/d,该浓水总硬度为1900~3200mg/L,总溶解固体TDS≤9000mg/L,NaCl≤3000mg/L,Na2SO4≤6000mg/L。本工程针对10000m3/d高含盐高硬度浓水实施化学软化预处置,采用高密度沉淀+V型滤池工艺的工艺流程,液碱-纯碱为中心的化学软化法,软化预处置设计目的为硬度≤100mg/L,浊度≤1NTU。
     
      1.2 药剂及仪器
     
      软化药剂:液碱(NaOH溶液),质量分数30%;碳酸钠溶液,配制质量分数10%;硫酸:质量分数30%;聚丙烯酰胺(PAM)溶液;聚合硫酸铁(PFS)溶液;2100Q型便携式浊度仪。
     
      1.3 软化工艺流程
     
      本工程预处置浓水10000m3/d,该浓水经提升泵提升进入高密池,在进水处投加液碱调理原水pH至11.2,在一级搅拌区再投加碳酸钠溶液调理pH为11.5,然后在一级和二级搅拌区出口分别参加聚合硫酸铁(PFS)和聚丙烯酰胺(PAM)溶液,进入中心筒搅拌反响,出水进入沉淀区,经过斜板沉淀区后,出水经搜集槽进入后混池,在后混池参加硫酸调理pH至8左右。出水依高程进入V型滤池,滤池滤料为石英砂,能够去除高密池中没有沉淀下来的悬浮颗粒,经过滤后出水进入廓清水池。
     
      1.4 软化原理
     
      当前,水的软化处置办法分为以下几种:第一种办法是依据溶度积原理,在硬水中参加药剂,与水中的镁、钙离子反响生成难溶沉淀,将这种办法称之为沉淀软化法或者药剂软化法;第二种办法是离子交流软化法,主要是依据离子交流原理,离子交流剂中的阳离子Na+或H+和废水中的钙、镁离子实施反响,起到软化的效果;第三种办法主要基于电渗析理论,思索离子交流膜针对不同离子的选择透过性,经过外加直流电场作用,应用离子迁移作用,在对废水实施部分除盐的同时,起到软化废水的目的。
     
      在本工程中,主要基于上述第一种办法中用到的溶度积原理,经过将废水中的钙离子和镁离子生成难溶沉淀而到达软化的目的。有关沉淀化合物的溶度积及溶解度见表1。
     
      高盐水中硬度主要是钙、镁离子,依次投加液碱和碳酸钠溶液,依据表1中的溶度积及溶解度,产生如下的主要化学反响:
     
      1.5 剖析办法
     
      硬度(总硬度和钙硬度):EDTA滴定法;pH值:玻璃电极法;浊度:浊度仪。
     
      2、系统运转结果与剖析
     
      2.1 主要建构筑物设计参数
     
      2.1.1 高密池
     
      1座,分为2格,半公开钢筋混凝土构造,内防腐。构造尺寸:19.9m×19.1m×6.5m;有效水深:5.5m;有效容积1350m3;停留时间2.7h。
     
      2.1.2 V型滤池
     
      1座,分为2格,半公开钢筋混凝土构造,内防腐。构造尺寸:9.5m×18.4m×4.2m;过滤速度:7.5m/h;气洗强度:15L/(m2·s);水洗强度:4L/(m2·s)。
     
      2.1.3 廓清水池
     
      1座,公开式钢筋混凝土构造,内防腐。构造尺寸:27.3m×14.0m×4.5m;有效水深4.0m;有效容积1500m3。
     
      2.1.4 污泥池
     
      1座,半公开钢筋混凝土构造,内防腐。构造尺寸:18.7m×10.2m×4.5m;有效水深4.0m;有效容积750m3。
     
      2.1.5 软化加药间及污泥脱水间
     
      1座,框架构造,软化加药间含酸间、液碱间和其它加药系统间(含碳酸钠加药系统,絮凝剂和助凝剂加药系统),碳酸钠加药系统采用150m3的料仓一个,经过变频调理给料阀转速实施定量,然后经螺旋保送机保送至配药罐实施配药,助凝剂采用具有加热功用的全自动加药安装。污泥脱水间有板框污泥脱水机4台,3用1备。
     
      2.2 工程运转调试
     
      本工程2015年3月25日建成开端试运转,调试分单元调试和全系统结合调试,首先实施单元调试,分别为化学软化系统、加药系统、过滤系统及污泥脱水系统设备凋试,确保各单元设备能稳定正常运转;然后实施全系统调试及肯定液碱、碳酸钠、PFS、PAM和硫酸等药剂的最佳投加量。
     
      最佳投加量确实定办法:首先取样测定原水的水质,依据原水水质计算投加液碱和碳酸钠软化药剂的理论量,试运转时依据理论量实施药剂投加;经过检测出水水质,调整理论加药量相应的倍数,最终找出适宜的理论加药量的倍数,即为软化药剂的最佳投加量。
     
      2.3 运转结果
     
      运转初期依照理论计算量投加液碱和碳酸钠,投加PAC为500L/h,投加PAM为250L/h,运转过程中发现高密度沉淀池产生白色沉淀物沉淀效果差,很多白色絮状物经集水槽排出。我们及时剖析缘由,取水样实施絮凝剂和助凝剂的小试实验,发现投加PAM偏小,而投加PAC降低至150L/h,加大PAM的投加量至600L/h,絮凝沉淀的效果很好。然后及时调整PAC和PAM加药量,高密度沉淀池的沉淀效果明显转好,然后对出水实施取样依据检测结果调整液碱和碳酸钠的加药量。
     
      经过1周的连续试运转,软化系统根本稳定运转,并肯定了软化药剂的最佳投加量。浓水处置量10000m3/d,投加液碱调理原水pH值至11.2,投加量约为理论投加量的1.8倍,投加碳酸钠为理论投加量的1.2倍,投加PAC为150L/h,投加PAM为850L/h。取原水化验水质,原水每4小时取样一次,依据原水水质调整加药量,其原水水质见表2。肯定加药量开端运转,高密池和V型滤池的出水每4小时取水样化验一次,其结果见表2。
     
     
      从运转的结果中能够看出,出水水质稳定,总硬度稳定的降低至100mg/L以下,浊度降到1NTU以内。  
     
      3、结论
     
      针对某工业园区产生的高含盐高硬度浓水,本工程采用液碱-纯碱的化学软化工艺对该废水实施预处置。
     
      经过高密池投加液碱调理废水pH值至11.2,投加量约为理论投加量的1.8倍,之后投加纯碱,投加纯碱为理论计算量的1.2倍,然后投加絮凝剂和助凝剂在斜板沉淀区沉淀后,出水用硫酸调理pH值至8左右,出水总硬度<100mg/L。高密池出水经过V型滤池过滤后出水浊度小于1NTU。到达了设计前的技术请求,完整满足进入后续处置单元的水质请求。