欢迎访问江苏铭盛环境设备工程有限公司官方网站!

网站地图 污水处理 联系我们

全国服务热线:15896468025

    当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业资讯 >
    公司新闻
    分享至:

    印染废水污泥处理技术 扬州废水处理公司

    更新日期:2022-02-16 13:25
    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案

      污水厂设计处置水量30000t/d,作为纺织工业园区的重要配套设备,主要接纳园区内近30家纺织染整企业排放的污水(占总设计水量的95%以上),此外还有少量左近居民小区的生活污水。污水厂工艺主要流程为:一级提升泵房初沉池二级提升泵房水解调理池曝气池二沉池混凝沉淀池。

     

      1、污泥产生的缘由剖析

     

      从主要工艺流程看,污水厂采用的工艺为水解酸化+好氧生化+深度处置。其中,调理池除了起到调理水质水量的作用外,更重要的是其池内微生物的水解酸化作用,水解酸化调理池水力停留时间8h;生化曝气池采用廊道式推流延时曝气,水力停留时间为26h。表1为该厂设计进水指标以及从20183月至6月份的进水指标均匀值。

     

      污水厂排放污泥的构筑物分别为初沉池、水解调理池、二沉池及混凝沉淀池。其中,水解调理池和二沉池排放的污泥为生化污泥,其污泥产生的缘由为厌氧和好氧微生物的生长。初沉池和混凝沉淀池排放的污泥为物化污泥,混凝沉淀池的污泥产生的缘由是废水中投加药剂PACPAM所产生的絮凝体。从表1实践进水水质指标能够看出,污水厂进水pH远高于设计进水pH指标,进水呈强碱性,故在实践运转过程中,需在进水集水井加大量的酸调理pH值。思索到本钱等要素,污水厂用于调理pH的废酸为左近钢管厂洗钢管的废酸,但在实践运转中发现,投加钢管厂废酸后,污水中会产生大量的沉淀物(SS),但其上清液的色度较进水有明显降低,初沉池污泥产生的缘由为:一是进水SS带来的污泥;二是废水投加废酸后产生的污泥。

     

      2、污泥组成的量化剖析

     

      2.1初沉池污泥量化剖析

     

      该工业污水处理某日原水瞬时样水质指标如表1所示。初沉池污泥产生于进水SS和废酸的投加,而在废酸投加产生的污泥中:由园区染整企业生产工艺可知,污水中存在大量的染料和浆料,污水经过中和处置后,这些染料和浆料从污水中沉淀下来,产生污泥;该厂投加的是钢管厂废酸,废酸中存在一定量的铁离子和亚铁离子,与碱性污水中和后,产生铁离子和亚铁离子氢氧化物等沉淀;由于铁离子和亚铁离子的某些化合物(如氯化铁、硫酸铁、氢氧化铁等)具有一定的混凝剂功用,因而废水在加酸中和后,铁离子对废水起到一定的混凝沉淀作用,产生絮凝体沉淀。基于以上3点的剖析,对该厂2018年某日的原水实施了加酸实验,实验结果如表3所示。

     

     

     

      从表2、表3的实验结果能够看出,运用钢管厂废酸和稀硫酸对污水实施中和后,均产生了大量的沉淀物,投加钢管厂废酸产生的SS较单纯投加稀硫酸多出2240-1780=460mg/L,这局部SS剖析以为是废酸中铁离子及铁离子与废水中的胶体物混凝沉淀产生。固然钢管废酸较稀硫酸多产生460mg/L的沉淀物,但对原水CODCr和色度的去效果要远远好于稀硫酸。由实验数据推导出的污水厂初沉池污泥组成如表4所示。

     

     

      2.2 水解调理池和二沉池污泥量化剖析

     

      2.2.1 水解调理池污泥量化剖析

     

      在稳态条件下,水解池内剩余污泥量可由质量均衡求得。换句话说,剩余污泥量(ΔX)=进出水颗粒有机物的减少量(ΔX1)+微生物净增长量(ΔX2)-水解的有机物量(ΔX3),其中:

     

     

      式中,X为水解池污泥浓度(VSSmg/L);Sr为溶解态基质浓度(mgBOD/L);Ks为饱和常数(mg/L);Sp0为水解前颗粒态有机物浓度(mg/L);Sp为水解后颗粒态有机物浓度(mg/L);kh为颗粒物水解速率常数(d-1);Q为处置水量(m3/d);μm为水解微生物最大比生长速率(d-1);Kd为内元代谢系数(d-1)

     

      依据该厂工艺特性,废水在经过初沉池的沉淀后进入水解酸化池,故进入水解酸化池的颗粒物浓度较低,而该厂水解酸化池采用填料附着式,故水解酸化池出水颗粒物浓度能够疏忽不计,故式(4)中,ΔX1ΔX3这两项能够疏忽不计。

     

      因而,式(4)能够简化为:

     

     

      该厂20183月份连续测定的初沉池出水数BOD5和水解池内污泥浓度如表5所示。经过材料查询,关于印染废水,其动力学参数如下:

     

      20℃下的参数为:Kd=0.20d-1μm=3.23Ks=120

     

     

     

      其中,k1=1.094k2=1.104

     

      将上述数据代入式(5),结果如表5所示,其中,水解池容积V=10000m3

     

     

      由表5可得,水解调理池日产生干泥(MLVSS)量均匀值为2.56

     

      2.2.2 二沉池污泥量化剖析

     

      依据该厂20183月份检测的每日排泥量及排泥浓度,结果如表6所示。

     

     

      由表6计算可得,均匀值(MLSS)4.14。从上述剖析,水解调理池经过计算得知,每日产生干污泥量2.56tMLVSS,假定其污泥组成中MLVSSMLSS比值为0.85,则水解调理池每日产生干污泥为3.01tMLSS;分离二沉池每日排泥量,该印染废水厂每日生化排泥量为3.01+4.14=7.15t干泥。

     

      2.3 混凝沉淀池产生污泥量剖析

     

      关于该厂混凝沉淀池产生的污泥量,经过小试实验的办法测定,即依据运转中的实践药剂(PAC+PAM)的投加量,取一定量的二沉池出水水样,向水样中投加PACPAM,投加量依据运转投加量折算,反响后取一定量的混合样品测定其SS,结果如表7所示。

     

      依据上述实验结果,结合该厂20183月份均匀日处置水量,按22500t/日处置水量计算,得到该厂混凝沉淀局部日产生干污泥量22500×188÷106=4.23t

     

      3、结语

     

     

      经过上述的量化剖析,该印染废水厂污泥组成状况如表8所示。由此能够看出,关于印染废水运转中产生的污泥,物化污泥产量远远大于生化污泥产量,而物化污泥中的大局部来自废水中的染料和浆料,这些染料和浆料在碱性条件下呈溶解状态。废水经过加酸中和处置后,这些染料浆料就会大量沉淀,其干污泥占该厂干污泥产量的百分比为83.1%×59.82%=49.71%。因而,控制住了废水中染料浆料的含量,也就能有效降低污泥的产生量。