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    食品加工污水处理A/O工艺 新余污水处理公司

    更新日期:2022-01-25 13:46

    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案

     

      粉干和米粉是市面上最常见的小吃,深受人们喜欢,其市场的需求量宏大。温州市某公司主要生产米面及粉干,项目建成后年产粉干、米面各750吨。该公司在生产过程中将产生一定量的废水,其主要污染物CODcrBOD5NH3-NSS等,这些污染物浓度较高,废水如不经处置,直接排放,必将对受纳水体形成一定的污染。为了使废水完成达标排放,该企业采用调酸+A/O生化+物化工艺对产生的废水实施处置,完成达标排放。

     

      1、废水来源及水质、水量

     

      该企业在生产过程中产生两股废水,其一是车间空中及生产设备清洗废水,其二是洗米及煮粉干产生的废水。生产废水具有水量少,COD浓度偏高,可生化性好的特性。两股生产废水经管道汇总进入废水处置站,混合后废水量为60m3/d。废水经处置后水质到达《污水综合排放规范》(GB8978-1996)一级规范请求。设计废水水质与排放规范见表1

     

     

      2、工程设计

     

      2.1 工艺流程

     

     

      思索到该废水可生化性强,采用调酸+A/O生化处置技术,厌氧阶段尽量提升废水的B/C值,为生化系统的稳定运转发明条件。

     

      高浓度废水先由生产车间排入集水井1,然后由泵提升至预沉池,预沉池采用平流式构造,对废水中的淀粉及其颗粒物实施有效沉淀,以充沛实施泥水别离。预沉池出水自流入调理池。低浓度废水生产车间排入集水井2,然后由泵提升至调理池,与预沉后的高浓度废水实施均质均量,然后经调整pH后进入A/O反响池。污水经过A/O工艺处置,在微生物做用下,对废水中的有机污染物得到进一步降解去除。A/O池内废水自流入沉淀池,沉淀池采用斜管沉淀技术,确保泥水快速别离。活性污泥回流至A/O池再应用。上清液进入物化反响池。在物化反响池,经过加药、反响完整后废水自流入二沉池,使泥水快速别离,上层清液入规范排放口,达标排放。污泥浓缩池用于搜集系统各段产生的污泥,污泥在池内经过重力浓缩,上清液自流入集水井2重新处置。浓缩后的污泥,用螺杆泵泵入厢式压滤机压制成泥饼,泥饼由业主妥善处置,滤液回集水井2重新处置。详细的工艺流程见图1

     

      2.2 主要设备与设备

     

      本工艺的主要设备与设备,以及设计参数见表2

     

     

      3、处置效果与本钱

     

      3.1 处置效果

     

      对废水进口、调理池出水、规范排放口三处水质实施了连续3天的监测,每天采4次样,经监测剖析,出水水质全部到达排放规范请求。水质监测结果见表3

     

     

      3.2 工程投资与运转费用

     

      工程总投资61.26万元,处置本钱主要包括动力费、药剂费、人员工资、工程折旧和设备维修费等,其主要经济指标见表4

     

     

      4、工程特性

     

      (1)受场地限制,不便当现场施工,各处置构筑物采用钢构造,减少了现场动土量,节约了施工本钱,也减少了占空中积,同时也缩短了施工时间。

     

      (2)食品加工工业污水处系统主体工艺为A/O工艺,该工艺具有较高牢靠性,具备较强的抗冲击负荷才能;经前期的调酸和后期的物化处置后,出水完成稳定达标排放。

     

      (3)污水处置工艺构筑物结构较简单,污水处置工程投资比拟省,日常运转费用相对较低。

     

      5、完毕语

     

      采用调酸+A/O生化+物化工艺对米粉加工过程中产生的设备清洗废水、洗米及煮粉干产生的废水实施管理,系统运转稳定,出水水质到达《污水综合排放规范》(GB8978-1996)一级规范请求,并且该工艺运转稳定,运转费较低。