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    膜分离技术在洗米废水回收中的应用 宁夏污水处

    更新日期:2022-01-21 15:19

    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案

     

      大米制造米粉的过程中,通常需求用清水实施清洗,主要生产流程包括:原料洗米浸泡粉碎过滤压滤枯燥废品。洗米水的排放量很大,其反复应用不断都是大米加工范畴关注的重点。洗米水中含有大量淀粉,若直接排放,会提升污水的CODBOD和悬浮物(SS),形成对环境的污染,因而必需对洗米工业废水处。膜别离技术具有操作过程简单、无相变、无二次污染、高效节能、占地小等优点,目前在工业中已得到普遍的应用,例如环保、水处置、化工、冶金、能源、医药、食品、仿生等范畴。本文采用无机陶瓷膜对洗米废水实施处置,回收洗米水中的淀粉,同时透过液可回收再用于洗米工段,完成水资源循环应用,变废为宝,从而减轻企业的担负,具有良好的经济效益和环境效益。

     

      1、实验局部

     

      1.1 原水水质

     

      实验废水来自洗米工段产生的废水,其主要水质指标如表1所示。其中废水中的COD主要来源于淀粉成分。

     

     

      1.2 实验设备与实验办法

     

      采用的陶瓷膜以α-Al2O3/ZrO2为原资料烧制而成,膜元件参数:19通道,膜管外径30mm,通道直径4mm,膜元件长度1016mm,膜面积0.22m2,陶瓷膜孔径50nm。陶瓷膜过滤设备流程如图1所示。

     

     

      实验废水经过沉降后去除泥沙等杂质,上清液倒入原水罐,经过循环泵加压提升至陶瓷膜组件实施错流过滤,透过液进入产水罐,浓缩液继续循环回流至原水罐,设备采用气顶液方式完成反冲洗,即正常过滤时,透过液先进入反冲罐,反洗时采用紧缩空气通入反冲罐,完成膜外表污染物的快速反冲洗。

     

      陶瓷膜过滤设备运转参数设定为:跨膜压差0.10MPa,膜面流速2~3m/s,反冲洗时间为3s,排气时间为4s,反洗周期为15min,反冲压力为0.3MPa

     

      2、结果与剖析

     

      2.1 陶瓷膜运转通质变化状况

     

      取洗米废水上清液水样42.0kg,倒入陶瓷膜设备的原水罐,运转设备,调查陶瓷膜通量随浓缩倍数增加的变化状况,如图2所示。

     

     

      实验过程中,浓缩液不时循环回流至原水箱,废水温度会逐步升高,而温度上升会造成废水中淀粉形态等发作变化,影响回收价值,因而采取原水箱夹套冷却的方式控制废水温度,废水温度从30℃上升至36℃,变化相对较小。

     

      由图2可知,陶瓷膜的起始通量较高,约254L/m2.h。运转10min后,膜通量降落到180L/m2.h左右,主要是由于膜外表疾速构成浓差极化造成。在运转至80min后,原水箱的废水浓度越来越高,经过提升膜面流速,能够有效缓解浓差极化对膜通量的影响,该阶段均匀膜通量约为150L/m2.h。实验完毕后,搜集原水箱的浓缩液称重为4.0kg,浓缩倍数为10倍以上,折算得废水回收率为90%以上。

     

      2.2 水质剖析

     

      实验分别取废水原液、10倍浓缩液和透过液实施剖析,水质状况如表2和图3所示。

     

     

     

      由表2得知,陶瓷膜对洗米废水处置效果优秀,透过液的浊度和SS得到明显去除,其去除率大于98%,能够直接回用于洗米工段,到达节水目的。陶瓷膜浓缩液含SS较高,主要成分为淀粉,该浓缩液能够用于制造饲料等副产品。

     

      3、总结

     

      采用陶瓷膜过滤洗米废水,运转膜通量高,在浓缩倍数高达10倍的状况下,膜通量根本稳定在150L/m2.h。浓差极化对膜通量影响较大,经过提升膜面流速能够有效缓解浓差极化对膜通量的影响。

     

      经过本办法,一方面可回收90%以上的废水循环应用,另一方面,浓缩液因富含大量淀粉,可制造饲料等副产品,具有良好的经济和环境双重效益。