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1、工艺流程
2、运转状况
(1)调试初期,经流量计调整萃取剂与废水进料比例为1:12.5,经过向反响釜中加盐酸调整萃取PH为2,废水经反响器后进入萃取分离器静置分离,上层萃取相进入萃取相储罐,下层废水进入油水分离器实施二次分离后进入储池。萃取相添加液碱实施反萃,回收萃取剂。运转以来,运转最初进水COD为19000mg/L左右,出水为11000mg/L左右,去除率到达40%。
(2)调试运转中期,废水进水COD稳定在13000mg/L~15000mg/L左右,但运转一段时间后,萃取剂存在老化现象,萃取效果降落,为保证萃取效果,萃取剂与废水进料比例调整为1:8;并且针对在运转过程中萃取剂存在老化问题,在原有萃取剂中补加煤油,以处理萃取剂分层艰难问题,但补加后萃取剂浓度降低形成萃取效果差,同时反萃后萃取剂夹杂大量杂质问题尚未处理;经过实验,采取反萃过程中调整液碱浓度,且在萃取剂反萃后添加稀硫酸实施去除杂质,固然杂质去除,但经萃取反响后杂质进入萃取相,造成萃取剂分层愈加艰难。
(3)运转过程中因反萃后萃取剂混浊、杂质多、分层艰难,局部萃取剂随回收相进入回收相贮罐,形成萃取剂损耗大,为保证萃取效果需不时补入新萃取剂。
(4)调试后期萃取效果逐渐降落,补入新萃取剂处置效果到达30%,但运转一段时间后,萃取剂老化影响废水COD去除率,致使降落到20%左右。
3、运转中存在的主要问题及缘由
3.1 存在问题
(1)因萃取剂老化问题导致废水处理效果不稳定。
(2)萃取剂损耗大,工业废水处理本钱较高。
3.2 缘由剖析
(1)废水处置效果不稳定,有如下几个缘由。
①废水冷却析出络合物,此类络合物进入反响过程中,吸附在萃取剂中,反萃取时无法将其与萃取剂分离,造成萃取效果差。
②废水水质有动摇,致使进出水COD测定并不一定能及时反映COD去除率。
(2)萃取剂损耗大,有如下几个缘由。
①萃取分离效果不理想,局部萃取剂随废水排出,形成萃取剂损耗较大。
②反萃取静置分层后,因杂质较多,且溶解在萃取剂中,造成反萃时中间层较多,夹带萃取剂进入回收相储槽。
③废水水温较高,增大萃取剂在废水中的溶解度,造成损耗较大。
4、本钱剖析
4.1 油相损耗计算
油相可留存的设备有:萃取剂贮罐、萃取相贮罐、萃取反响釜、萃取分离器、反萃釜及油管道。
运转以来共配制助剂约为31.16m3(27.9t),煤油约46.74m3(37.9t),运转过程中因萃取剂呈现问题放入萃取剂贮罐约4m3(3.4t),共有萃取剂约69.2t。
计算之前,萃取相贮罐已清空。
油耗计算如下:
整个处置系统油相总量:82.4m3;
理论上,系统总油相V=V1+V2+V3+V4+V5+V6;
式中,V1—萃取剂贮罐中油相;V2—萃取反响釜;V3—萃取分离器中萃取剂;V4—管道中油相;V5—回收相贮罐中回收油相;V6—损耗萃取剂。
那么V6=V-(V1+V2+V3+V4+V5);
V1=14.9m3;V2=6.6m3;V3=24.6m3;V4=2.6m3;V5=2.5m3
萃取剂损耗V6=82.4-51.2=31.2m3
截止剖析日期,共处置废水29000t,萃取剂比重为0.84,约损耗为26.2t。
4.2 计算根据及阐明
药剂费,详细为:油相损耗:主要为萃取油相损耗,周期损耗约为0.9%,吨废水损耗油相0.9公斤;液碱耗费量:主要是萃取剂再生需求耗费液碱,吨废水耗费30%液碱7.6公斤;盐酸耗费量:主要是萃取反响过程需求耗费盐酸,吨废水耗费盐酸0.008吨;电量耗费:主要是萃取反响釜搅拌、各种泵的用电,吨废水耗电量为0.87度;废水预处置本钱=0.9×28613+7.6×660+0.008×50+0.87×0.78=31.9元。
5、结语
(1)萃取剂对邻氨基苯甲酸废水COD去除率到达30%~40%左右,因邻氨废水冷却后析出大量络合物,造成此类络合物与废水一同进入萃取相中,造成萃取效率降落。
(2)局部萃取剂溶解在水中随废水一同排出,形成萃取剂损耗较大,废水处置本钱较高。